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吉林石化化肥厂丁辛醇装置真空系统改造!每年减排增效成果惊人?
来源:韩城新闻网  作者:韩城新闻网   阅读:3 2025-07-11

吉林省石化产业__吉林省化肥

日前,据《吉林日报》2025年7月11日5版消息,吉林石化化肥厂在价值创造行动方面取得亮眼成果——成功完成丁辛醇装置真空系统改造,达成减排增效“一举两得”的良好局面。这一改造对于广大对化工领域感兴趣的朋友们来说,无疑是十分值得关注的。

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丁辛醇装置中的922辛醇单元已运行了43年之久。原先,该单元设计是用一套水环真空泵对辛醇精馏塔进行抽真空操作,水环真空泵采用直排水的方式冷却。然而,在排水过程中会存在微量的化学需氧量(COD)。COD通俗来讲就是水中有机物被氧化所需的氧量,排放过量会对环境产生不利影响。这种情况与当下精益管理的要求不相符,所以对真空泵进行改造就变得刻不容缓。

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该厂很快做出行动规划,他们组织技术骨干成立了攻关团队。通过仔细对照设计方案、广泛查阅相关资料,特别还与四川石化同类装置进行对标学习。经过一系列充分的论证,最终决定创新采取“辛醇作为工作液替代江水”的方案。具体来说,就是利用液环真空泵进行辛醇密闭循环,这样既可以达到真空效果,又能将真空冷却后的微量辛醇回收。该方案在2024年7月30日获批通过,正式步入实施阶段。

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为确保真空系统改造能够“早建成、早投用、早见效”,厂里专门成立了由主管厂领导为组长的改造工作专班。这个专班积极和设计院对接,全力开展真空机组设计工作,还与中标厂家一同研究修改完善改造方案。在改造项目施工过程中,该厂与施工单位紧密配合。用了60天时间,一项项完成基础制作、设备安装、设备调试以及设备试运行等重要任务,最终在2025年3月14日改造顺利完成并投入运行。

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从实际运行效果来看,改造后的优势显著。丁辛醇装置液环真空泵改造投用后,运行状态比原来更加稳定。三级工程师刘冬介绍,改造不仅优化了操作步骤,降低了误操作风险,而且每小时还能减少冷却水排放8吨。截至目前,已经节约冷却水近1.5万余吨,切实成了工厂新的效益增长点。据统计,改造后每年可减少COD排放128千克、节约用水近6.4万吨,实现了环保与效益双丰收。

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此次吉林石化化肥厂的丁辛醇装置真空系统改造案例,值得广大化工企业借鉴和学习。它既减少了污染,又提高了效率、创造出了新的效益,可以说是化工领域绿色发展和节能减排的一次成功实践。相信在未来,化工行业会有更多这样的有益探索与实践。

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